大庆研发三级旋风分离器技术达国际先进


来源:中国化工报

截至6月20日,大庆石化公司机械厂自主研发的陶瓷内衬单管三级旋风分离器,已在广州石化公司200万吨/年催化装置试运行超过一年。运行结果显示,这种分离器出口的粉尘浓度小于40毫克/立方米,实测压降小于12千帕,大于8微米的颗粒粉尘基本被分离干净,达到了国际同类产品技术指标。
                                    
  大庆石化公司机械厂自1984年生产出国内第一台催化裂化三级旋风分离器以来,在该设备的研制上一直走在市场前列。近年来该厂加大研发投入,建成了国内先进的全自动控制旋风分离实验测试装置,研制出了以高耐磨陶瓷为内衬的新型排尘结构三旋单管,并于去年2月在广州石化公司催化装置上首次投用。装置投用后,解决了原钢制旋风分离器运行中粉尘结污堵塞问题,在降低系统压降的同时,加大了单管处理量,使烟气处理能力提高了1.5倍以上,实现了高效回收烟气能量、延长烟机的使用寿命和减少有害物质排放的目的。
                                    
  据了解,国内炼油企业有催化裂化装置100多套,其中95%以上采用烟气轮机回收能量。被誉为烟机保护神的三级旋风分离器,是石油化工催化裂化装置烟气、能量回收的重要除尘设备。

  目前,我国炼油催化裂化装置普遍使用不锈钢内衬三级旋风分离器,因常规钢制旋风分离器耐磨性差,使用年限仅为6年左右。而新型陶瓷内衬三旋单管的耐磨性是钢材料的10倍左右,使用寿命可以延长至15至20年以上,并具有更换便捷、节省钢材的显著特点,每年可节约更新费用1亿元以上。有关专家称,此项自主研发技术是节能环保领域的重大课题,研发成果在炼化企业具有较高的推广价值。
推荐1
相关新闻:
网友评论:
0条评论/0人参与 网友评论

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:中国粉体网"的所有作品,版权均属于中国粉体网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:中国粉体网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

粉体大数据研究
  • 即时排行
  • 周排行
  • 月度排行
图片新闻