截至6月20日,大庆石化公司机械厂自主研发的陶瓷内衬单管三级旋风分离器,已在广州石化公司200万吨/年催化装置试运行超过一年。运行结果显示,这种分离器出口的粉尘浓度小于40毫克/立方米,实测压降小于12千帕,大于8微米的颗粒粉尘基本被分离干净,达到了国际同类产品技术指标。
大庆石化公司机械厂自1984年生产出国内第一台催化裂化三级旋风分离器以来,在该设备的研制上一直走在市场前列。近年来该厂加大研发投入,建成了国内先进的全自动控制旋风分离实验测试装置,研制出了以高耐磨陶瓷为内衬的新型排尘结构三旋单管,并于去年2月在广州石化公司催化装置上首次投用。装置投用后,解决了原钢制旋风分离器运行中粉尘结污堵塞问题,在降低系统压降的同时,加大了单管处理量,使烟气处理能力提高了1.5倍以上,实现了高效回收烟气能量、延长烟机的使用寿命和减少有害物质排放的目的。
据了解,国内炼油企业有催化裂化装置100多套,其中95%以上采用烟气轮机回收能量。被誉为烟机保护神的三级旋风分离器,是石油化工催化裂化装置烟气、能量回收的重要除尘设备。
目前,我国炼油催化裂化装置普遍使用不锈钢内衬三级旋风分离器,因常规钢制旋风分离器耐磨性差,使用年限仅为6年左右。而新型陶瓷内衬三旋单管的耐磨性是钢材料的10倍左右,使用寿命可以延长至15至20年以上,并具有更换便捷、节省钢材的显著特点,每年可节约更新费用1亿元以上。有关专家称,此项自主研发技术是节能环保领域的重大课题,研发成果在炼化企业具有较高的推广价值。
大庆石化公司机械厂自1984年生产出国内第一台催化裂化三级旋风分离器以来,在该设备的研制上一直走在市场前列。近年来该厂加大研发投入,建成了国内先进的全自动控制旋风分离实验测试装置,研制出了以高耐磨陶瓷为内衬的新型排尘结构三旋单管,并于去年2月在广州石化公司催化装置上首次投用。装置投用后,解决了原钢制旋风分离器运行中粉尘结污堵塞问题,在降低系统压降的同时,加大了单管处理量,使烟气处理能力提高了1.5倍以上,实现了高效回收烟气能量、延长烟机的使用寿命和减少有害物质排放的目的。
据了解,国内炼油企业有催化裂化装置100多套,其中95%以上采用烟气轮机回收能量。被誉为烟机保护神的三级旋风分离器,是石油化工催化裂化装置烟气、能量回收的重要除尘设备。
目前,我国炼油催化裂化装置普遍使用不锈钢内衬三级旋风分离器,因常规钢制旋风分离器耐磨性差,使用年限仅为6年左右。而新型陶瓷内衬三旋单管的耐磨性是钢材料的10倍左右,使用寿命可以延长至15至20年以上,并具有更换便捷、节省钢材的显著特点,每年可节约更新费用1亿元以上。有关专家称,此项自主研发技术是节能环保领域的重大课题,研发成果在炼化企业具有较高的推广价值。